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熱電偶的故障實例分析

更新時間:2014-12-05      瀏覽次數:2738

故障實例分析

(1)指示偏低

①石化企業(yè)某裝置一反應器采用K型熱電偶測量反應器溫度, 在一次開車過程中發(fā)現溫度點TI0708A指示偏低約40°C。

故障檢査、分析:根據現象對測量回路、端子接線、接地絕緣 等進行了檢查,均正常,但在檢查熱電偶接線時發(fā)現補償導線與偶 絲的極性接反,導致阻值與實際不符,造成指示不準確。

故障處理:重新正確連接,指示正常。

②合成氣汽化爐內溫度是用雙鉑銠熱電偶測溫的,并用吹氮 形式保護套管,汽化爐開車一段時間,工藝反映T107-4點溫度指 示偏低,其他正常。

故障檢查、分析:根據此類現象,并對比這批套管鉬化鎂頭使 用后的觀察分析,是接觸火燃的鉬化鎂質量問題,高溫腐蝕套管出 洞,使保護氮氣阻力變小,流速加快,在感溫點形成快速流動的氮 氣流,降低了測溫點處的溫度,從而使儀表指示偏低。

故障處理:儀表工到現場對各個接點進行了處理和接線,并實 際測量了毫伏值,結果與顯示表相符,指示正確。

③己烷閃蒸塔溫度儀表 TR-702 (圖6-6)指示偏低。

故障檢查、分析:檢查 DCS溫度卡,*;檢査 裝置上的熱電偶,發(fā)現熱電 偶接線端子腐蝕生銹并松動, 接觸不好。接觸不好造成接觸電阻增大,即信號源內阻增大。當信號源內阻很大時,會有部分 信號被分壓掉,造成溫度指示偏低。

故障處理:端子除銹,緊固螺釘,溫度指示恢復正常。

④溫度測量儀表TR401在檢修后工藝反應溫度指示偏低。

故障檢查、分析:熱電偶指示偏低的原因主要有接線端子修飾

或松動造成內阻增加,補償導線極性接反,電偶插人深度不夠,校 驗誤差等。此表在檢修過程中更換過補償導線,所以先對補償導線 進行了檢查。檢查發(fā)現K型電偶補償導線極性接反,造成指示溫 度偏低。

故障處理:K型補償導線正極絕緣護套為紅色,負極為藍或 黑。更正接線后,儀表指示正常。

⑤某裂解爐出口溫度控制系統采用熱電偶作為測量元件,控 制燃料流量來調節(jié)出口溫度,在運行當中溫度指示值偏低,當調節(jié) 調節(jié)閥開度增加燃料流量時,溫度指示變化緩慢。

故障檢查、分析:溫度調節(jié)系統出現這樣的故障現象比較難以 判斷。調節(jié)系統調節(jié)不靈敏有許多因素’諸如調節(jié)器p、I、D參 數不合適,比例P和積分I作用不夠,調節(jié)閥的調節(jié)裕量不夠等, 如工藝提量了,閥門口徑沒有變,調節(jié)閥顯得小了,或調節(jié)閥有卡 堵現象等。再者是測溫元件滯后,造成調節(jié)系統不靈敏。經過檢 查,發(fā)現熱電偶芯長度不夠,沒有插到保護套管底部,這樣造成熱 電偶熱端和套管頂部之間有一段空隙。由于空氣熱阻大,傳熱性能 差,造成很大的測量滯后。純滯后大的測量系統一般PID調節(jié)器 是很難改善調節(jié)品質的,所以出現溫度變化遲鈍等現象。另外測溫點位置也有變化。如果設備內溫度分布不很均勻,那么各點的溫度 就會有差異。再者,套管端點溫度通過空氣層傳遞到熱電偶熱端 時,有熱量損失,熱電偶熱端溫度6要低于保護套管頂部溫度 所以溫度指示偏低。

故障處理:按保護套管插入深度配置熱電偶長度,使熱電偶熱 端一直插到保護套管頂部,直到相碰為止。處理完后,溫度指示正 常,調節(jié)系統品質指標也得也改善了。

⑥己烷塔溫度測量儀表T712變化遲緩。

故障檢查、分析:在DCS中調出T712與同臺設備的另兩 個溫度點T711、T713,比較溫度變化趨勢,T712變化緩慢, 問題為儀表故障。檢查熱電偶發(fā)現電偶芯長度不夠,沒有插到 保護套管底部,由于空氣熱阻大,傳熱性能差,造成很大的測 量滯后。

故障處理:延長電偶芯到套管底部或更換熱電偶。

(2) 指7TC偏高

①造氣車間氣化爐用鉑銠-銷熱電偶測量爐溫,用剛玉作套 管,指示儀表突然超限。

故障判斷檢查、分析:此現象是由斷偶引起的,鉑銠-鉑熱 電偶用于測量煤氣等還原性介質時,因為還原性氣體可從氧化 物中奪取氧原子,使熱電偶的熱接點產生白色脆性物質,導致 斷偶。

故障處理:處理其表面的物質,可以采用吹氣(空氣或氮氣) 方法防止斷偶現象,這樣可以延長熱偶的壽命,減少溫度指示偏高 的現象。

②硝酸753尾氣反應器的溫度突然指示zui大。

故障檢查、分析:通過測量熱電偶的輸出毫伏值,發(fā)現此現象 是因為熱電偶故障發(fā)生引起輸出非常大,該熱電偶已經損壞。

故障處理:更換新的熱電偶。

(3) 指示不準、波動、異常

①小苯脫氫爐溫度指示偏差大。

故障檢查、分析:根據經驗判斷是接線端子接觸不良造成雙支 熱電偶輸出不準。用m號發(fā)生器到現場測量熱電偶接線端子 信號,信號不準,檢查發(fā)現接線盒的接線端子嚴重腐蝕,接觸不良 造成熱電偶輸出不準。

故障處理:由于接線端子腐蝕嚴重,無法重新接的更好,更換 此熱電偶。

②合成氨氣化爐溫度指示波動(一次元件為B型熱偶,帶兩 層外套管)。

故障檢査、分析:分析引起故障原因有三方面:補償導線接觸 不好、溫變性能不穩(wěn)定、一次元件損壞。經檢查溫變合格,補償導 線沒有問題,在測量熱電偶輸出時發(fā)現毫伏值波動,說明熱電偶外 套管破損,導致熱電偶氧化使熱電偶性能變壞。

故障處理:更換熱電偶。

③某溫度檢測系統采用熱電偶作為檢測元件,在一塔內從上 至下裝有一只10m左右長的熱電偶套管,內插多點熱電偶。開車 升溫過程中發(fā)現有溫度指示異常現象,初期各測溫點溫度指示相應 上升,一段時間后,下部各測溫點溫度仍繼續(xù)上升,均在200°C左 右,唯zui上部測溫點的溫度指示在ioo°c左右停滯。據分析,該點 實際溫度肯定在130°C以上。

故障分析:zui上部測溫點溫度指示在ioo°c左右停滯,說明 該處有水汽積聚,其水分受熱后向上蒸發(fā),在上部遇冷凝結成小 水珠,該水珠又在套管內落下,如此反復,致使上部測溫點的指 示停滯在水沸點(100°C)左右。產生此故障的原因,是由于保 護導管安裝前未經處理或處理不符合要求,套管內氣體溫度仍較 高所致。

故障處理:將該多點熱電偶往上提,使上部測溫點高于套管頂 部一定距離,其內部的部分水汽被夾帶出套管后在外部蒸發(fā)。如水 汽不多,一般可恢復正常。否則,需把熱電偶全部取出,用一支細 尼龍管插入導管底部,將干燥的氮氣充人管內,使水汽逐漸地被置 換出來。

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